雙進(jìn)雙出球磨機(jī)故障分析
2019-01-30
雙進(jìn)雙出鋼球式磨煤機(jī)磨制后的煤粉從磨煤機(jī)的兩端經(jīng)過分離器分離后,合格的煤粉又通過一次風(fēng)管道進(jìn)入燃燒器。
雙進(jìn)雙出球磨機(jī)適用于所有煤種,對(duì)可磨系數(shù)與磨損指數(shù)沒有任何限制,尤其適合磨制高磨損指數(shù)而揮發(fā)份也高的煤種。該磨對(duì)煤種變化的適應(yīng)能力強(qiáng),對(duì)“三塊”不敏感,可將煤粉磨制得很細(xì),且煤粉細(xì)度均勻性好。雙進(jìn)雙出球磨機(jī)連續(xù)運(yùn)行周期長,設(shè)備可用率高,耐磨性能好,檢修工作量小。其主要缺點(diǎn)是設(shè)備相對(duì)復(fù)雜,價(jià)格貴,運(yùn)行電耗及鋼材消耗量多,噪音較大,占據(jù)空間大等。
1、磨煤機(jī)小牙輪斷齒
1.1磨煤機(jī)經(jīng)常發(fā)生小牙輪斷齒
如1月6日F磨煤機(jī)小牙輪一個(gè)齒中間折斷,斷齒長140mm、深20mm。1月15日更換一新牙輪。到5月10日,該磨煤機(jī)小牙輪非驅(qū)動(dòng)端部位又出現(xiàn)一個(gè)斷齒,長230mm、深50mm,已經(jīng)接近齒根。
1.2小牙輪斷齒原因
(1)小牙輪設(shè)計(jì)強(qiáng)度偏小,制造質(zhì)量要求較低。
(2)小牙輪潤滑不良,嚙合不好,造成局部磨損嚴(yán)重,鼓泡、材質(zhì)脫落,進(jìn)一步造成局部應(yīng)力集中,加劇了斷齒速度。
(3)負(fù)荷過大,由于投產(chǎn)初期磨煤機(jī)鋼球添加過多,致使磨煤機(jī)電流高達(dá)130A左右,現(xiàn)在減少鋼球的裝載量,電流保持在120A左右(每增加1t鋼球,電流約提高1A)。
2、大小牙輪齒面磨損點(diǎn)蝕嚴(yán)重
2.1牙輪齒面磨損情況
磨煤機(jī)大小牙輪磨損嚴(yán)重,磨損深度2~4mm。齒輪表面普遍出現(xiàn)鼓泡、起皮、凹坑等點(diǎn)蝕現(xiàn)象,而且小牙輪齒面溫度較高。
2.2牙輪齒面磨損原因
(1)磨煤機(jī)保護(hù)罩密封不嚴(yán)。由于施工單位未按技術(shù)要求施工,保護(hù)罩的入孔門沒有安裝門蓋,造成灰塵進(jìn)入保護(hù)罩內(nèi)的齒輪中。特別是磨煤機(jī)空心軸與保護(hù)罩的動(dòng)靜結(jié)合處,都沒有安裝密封,使大牙輪內(nèi)的進(jìn)灰加劇。該鍋爐的預(yù)熱器為3分倉式,一路是送風(fēng)機(jī)的二次風(fēng),另一路是一次風(fēng)機(jī)的熱一次風(fēng),由于一次風(fēng)壓過高,將預(yù)熱器受熱面從煙氣側(cè)攜帶積存的灰(灰中含有高硬度的漂珠Al2O3)吹下后帶走,而熱風(fēng)系統(tǒng)的許多管道焊口不合格,造成嚴(yán)重泄漏。泄出的灰塵進(jìn)入齒輪護(hù)罩內(nèi)加劇了齒輪的磨損。
(2)每臺(tái)磨煤機(jī)的大牙輪配有一臺(tái)自動(dòng)噴油裝置(包括氣動(dòng)泵、潤滑器、多級(jí)噴嘴),沿大牙輪齒寬安裝有4個(gè)噴嘴,試運(yùn)時(shí)設(shè)定每隔2min噴油一次,噴油時(shí)間2s,每個(gè)噴嘴一次噴油約1.3g。因?yàn)樵撃ッ簷C(jī)大牙輪的齒為斜齒,齒面上不易存油,所以噴油時(shí)間較頻繁。投產(chǎn)后改為每間隔15min噴油一次,后來發(fā)現(xiàn)大小牙輪齒面磨損、起皮、點(diǎn)蝕等現(xiàn)象,又將噴油間隔時(shí)間改為8min。
(3)按規(guī)定,沿小牙輪齒寬測量的兩端溫差不大于8℃;齒面Z高溫度不高于100℃;測量各部間隙正常后可打入(小牙輪軸承座與臺(tái)板)定位鎖。當(dāng)溫差大于8℃時(shí),將溫度低的一端軸承適當(dāng)抬高即可消除。由于工作量大等原因,沒有打入定位銷,這是齒面磨損的一個(gè)原因。也是目前個(gè)別小牙輪齒面溫度偏高,且兩端溫差比較大的原因。
3、磨煤機(jī)小牙輪齒輪聯(lián)軸器損壞
磨煤機(jī)小牙輪采用剛性齒條聯(lián)軸器,曾經(jīng)有5臺(tái)磨煤機(jī)的聯(lián)軸器發(fā)生斷齒現(xiàn)象。5月10日,F(xiàn)磨煤機(jī)小牙輪出現(xiàn)劇烈振動(dòng),齒輪聯(lián)軸器溫度達(dá)260℃,軸承座向西偏移。檢查發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)齒輪聯(lián)軸器彈簧卡損壞,部分齒斷裂,齒輪聯(lián)軸器報(bào)廢。
4、磨煤機(jī)變速箱大齒輪斷齒與點(diǎn)蝕
某磨煤機(jī)變速箱大齒輪一個(gè)齒沿齒寬斷齒約1/3(斷齒前曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)振動(dòng)大)。廠家鑒定屬制造質(zhì)量問題,賠償一只新齒輪。6月17日B磨煤機(jī)變速箱大齒輪斷齒。該磨煤機(jī)減速機(jī)齒輪出現(xiàn)了不同程度的點(diǎn)蝕現(xiàn)象。多臺(tái)磨煤機(jī)減速箱大齒輪點(diǎn)蝕嚴(yán)重。
造成點(diǎn)蝕的原因,一是制造質(zhì)量問題,二是找正不好,如E磨煤機(jī)驅(qū)動(dòng)端噪音一直較大。7月23日,該磨煤機(jī)減速機(jī)西南角地腳螺栓被剪斷,經(jīng)過對(duì)地腳螺栓進(jìn)行處理后,運(yùn)行噪音明顯減小,這說明原來減速機(jī)找正不好。
5、磨煤機(jī)變速箱軸頸處漏油
在磨煤機(jī)變速箱的每一個(gè)軸承上蓋內(nèi)側(cè)設(shè)計(jì)有一個(gè)集油盒,盒內(nèi)有一個(gè)導(dǎo)油孔可使油通往軸承上端,比一般潤滑方式油量充足些。同時(shí),為防止軸承透蓋處漏油,在軸承透蓋下部鉆有一個(gè)小孔,通過一根回油管保證溢出的油流入變速箱內(nèi)。由于基建單位沒有按照要求對(duì)磨煤機(jī)安裝回油管,造成軸頸處經(jīng)常漏油。后對(duì)磨煤機(jī)加裝了回油管,消除了漏油。
6、磨煤機(jī)變速箱殼體(油)溫度高
磨煤機(jī)變速箱殼體采用鋼板焊接而成,由于變速箱內(nèi)沒有裝冷油器,所以箱內(nèi)油溫較高,長期運(yùn)行會(huì)引起潤滑油質(zhì)惡化,產(chǎn)生齒面點(diǎn)蝕現(xiàn)象。初步分析認(rèn)為與潤滑油品質(zhì)有關(guān),但試用一種新潤滑油后,效果并不理想。后在B磨煤機(jī)變速箱內(nèi)加裝一冷油器,效果明顯,該磨煤機(jī)變速箱溫度比沒有裝冷油器的低20℃左右。
7、磨煤機(jī)大瓦溫度高
7.1磨煤機(jī)大瓦溫度高情況
磨煤機(jī)驅(qū)動(dòng)端和非驅(qū)動(dòng)端的軸承均采用烏金瓦,運(yùn)行規(guī)程規(guī)定大瓦報(bào)警溫度48℃,停止運(yùn)行溫度52℃。自從投產(chǎn)以來,磨大瓦溫度經(jīng)常高,特別是驅(qū)動(dòng)端大瓦溫度經(jīng)常超過報(bào)警溫度。為了降溫,在軸瓦處專門加裝了一臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)冷卻,但在環(huán)境溫度高時(shí)則效果不明顯。當(dāng)大瓦溫度升到50℃時(shí),開始人工澆油,即提一桶約15L的機(jī)油從大瓦上部檢查孔內(nèi)逐漸倒入,一桶冷油可降溫約1℃。有時(shí)溫度降不下來,大瓦溫度高達(dá)56℃時(shí)被迫停止磨煤機(jī)運(yùn)行。
7.2磨煤機(jī)大瓦溫度高的原因
(1)潤滑油系統(tǒng)濾網(wǎng)堵塞
每一臺(tái)磨煤機(jī)設(shè)計(jì)有一臺(tái)獨(dú)立的潤滑油系統(tǒng),由于磨煤機(jī)采用正壓制粉,而在磨煤機(jī)空心軸與分離器動(dòng)靜結(jié)合部分密封盒內(nèi)的煤粉Z容易污染機(jī)油,為此在密封盒內(nèi)壁裝有一只刮板,以清理積存的煤粉。由于刮板經(jīng)常刮壞密封盒內(nèi)的料位管,所以將刮板拆除。沒有刮板后,密封盒內(nèi)積粉嚴(yán)重,加劇了機(jī)油的污染。按規(guī)定濾網(wǎng)前后壓差不大于3MPa,一般油系統(tǒng)過濾器的濾網(wǎng)10天清理一次,由于機(jī)油污染壓差大,只好每天清理一次,嚴(yán)重時(shí)2h清理一次。由于機(jī)油污染使大瓦溫度升高。
(2)大瓦閉式冷卻水系統(tǒng)的影響
磨煤機(jī)大瓦采用閉式冷卻水系統(tǒng),由于閉式水冷泵電機(jī)設(shè)計(jì)容量偏小,使位于水冷泵以后的熱交換器冷卻水量偏低。磨煤機(jī)冷卻水管道架空布置,又沒保溫,造成大瓦冷卻水進(jìn)水溫度偏高。該閉式水冷卻系統(tǒng)包括汽機(jī)房、鍋爐房,管道長200多米,系統(tǒng)長阻力大,特別是F磨煤機(jī)處在系統(tǒng)末端,壓差小,流量小,回水困難。
8、料位系統(tǒng)發(fā)生問題
磨煤機(jī)的料位信號(hào)不正常,達(dá)不到0.25~0.375kPa的規(guī)定值,而且信號(hào)不規(guī)律,波動(dòng)過大,造成磨煤機(jī)無法投自動(dòng)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)傳壓管信號(hào)接反。為了防止傳壓銅管堵塞,接有一路壓縮空氣吹掃系統(tǒng),在磨煤機(jī)啟動(dòng)前可以手動(dòng)控制吹掃一次,但仍然發(fā)生過料位管堵塞以及銅管接頭處漏風(fēng),和密封盒內(nèi)銅管被刮板刮破的情況。后將刮板拆掉,將銅管改為金屬軟管。在上述缺陷消除后,料位控制系統(tǒng)可以正常運(yùn)行,料位信號(hào)可定值在0.25~0.375kPa,給煤量也能投自動(dòng)。
9、磨煤機(jī)發(fā)生爆炸
磨煤機(jī)運(yùn)行中發(fā)生爆炸,主要原因是抽粉量過小,非驅(qū)動(dòng)端溫度高達(dá)90℃引起。磨煤機(jī)在備用狀態(tài)下發(fā)生爆炸,主要原因是磨煤機(jī)停運(yùn)前,沒有將煤粉吹掃干凈,由于一次風(fēng)關(guān)斷檔板不嚴(yán),熱風(fēng)漏入后將積存的煤粉加熱。造成分離器處積粉自燃引起。磨煤機(jī),原設(shè)計(jì)加鋼球管道斜度太小,在對(duì)管道加大斜度的改進(jìn)完工后,檢修人員放入一個(gè)鋼球檢驗(yàn)是否暢通,結(jié)果引起爆炸。其原因是磨煤機(jī)停止后處在封閉狀態(tài),積粉揮發(fā)出的可燃?xì)怏w不能象單進(jìn)單出磨煤機(jī)一樣及時(shí)排除,所以鋼球碰出的火花引起磨煤機(jī)爆炸,將一次風(fēng)關(guān)斷檔板炸壞變形,將檔板與管道的焊口炸開。另外,還發(fā)生過磨煤機(jī)加球罐體內(nèi)著火。
10、磨煤機(jī)絞龍損壞
10.1磨煤機(jī)絞龍損壞情況
在磨煤機(jī)的兩端各裝一臺(tái)絞龍,由于受磨煤機(jī)轉(zhuǎn)向所決定,一個(gè)為右旋,裝在驅(qū)動(dòng)端;另一個(gè)為左旋,裝在非驅(qū)動(dòng)端。每臺(tái)絞龍上裝有4根螺旋帶,每一根螺旋帶都有4條鐵鏈將其與絞龍筒體連接,以增加抗扭曲強(qiáng)度。絞龍的作用就是將落煤管下來的煤和分離器回來的粉輸送到磨煤機(jī)內(nèi)。
10.2絞龍損壞原因
(1)原煤中帶有破布之類的雜物,纏繞在螺旋帶上,增加了螺旋帶的扭矩。
(2)磨煤機(jī)滿煤,扭壞絞龍。
(3)落煤管的位置正好在絞龍正上方,下落的煤塊與向上旋轉(zhuǎn)的絞龍相沖擊。
(4)磨煤機(jī)運(yùn)行中添加鋼球的位置裝在非驅(qū)動(dòng)端,一次連續(xù)加近1t鋼球,從13.8m高度下落的鋼球同樣與向上旋轉(zhuǎn)的絞龍相沖擊。
(5)絞龍螺旋帶的鐵鏈斷開后未及時(shí)恢復(fù)。
(6)絞龍樞軸與筋板焊接強(qiáng)度太低。
(來源∶電廠技術(shù)交流與創(chuàng)新)