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軸承知識(shí)

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汽動(dòng)給水泵密封軸套磨損故障診斷及改進(jìn)措施

2019-01-18
謝金土
(神華國華太倉發(fā)電有限公司)
  摘 要:介紹了神華國華太倉發(fā)電有限公司8B汽動(dòng)給水泵#3瓦軸振增大跳閘的情況,分析了密封軸套磨損是導(dǎo)致#3瓦軸振突然增大發(fā)散而跳閘的根本原因,提出了改進(jìn)檢修工藝和優(yōu)化濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)措施,有效保障了給水泵長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。
  關(guān)鍵詞:汽動(dòng)給水泵;密封軸套;磨損;故障診斷;改進(jìn)措施
  0 引言
  神華國華太倉發(fā)電有限公司600MW超臨界機(jī)組汽動(dòng)給水泵芯包是Sulzer技術(shù)生產(chǎn)的水平、多級(jí)、筒式殼體、并具有整抽式芯包設(shè)計(jì)的離心泵。汽動(dòng)給水泵的軸端采用螺旋密封結(jié)構(gòu),螺旋槽作用是當(dāng)軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)將泄漏水泵送至泵內(nèi)的泵送作用,以阻止泵內(nèi)液體的外泄。為保證運(yùn)行中給水泵迷宮密封不會(huì)產(chǎn)生卡澀,在靠近泵組的密封水管路中安裝有過濾精度80目的濾網(wǎng)裝置,而且這種濾網(wǎng)裝置應(yīng)經(jīng)常維持在潔凈狀態(tài)。機(jī)組投產(chǎn)以來多次發(fā)生密封軸套不同程度的磨損卡澀問題,嚴(yán)重影響給水泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)過對(duì)密封水軸封濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究分析,發(fā)現(xiàn)由于檢修工藝不良導(dǎo)致濾網(wǎng)骨架與濾筒之間存在較大的軸向間隙,造成水中的雜質(zhì)沒有被有效過濾而進(jìn)入給水泵密封系統(tǒng),從而導(dǎo)致密封軸套、平衡鼓經(jīng)常性發(fā)生磨損事故,所以必須改進(jìn)檢修工藝和優(yōu)化濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)才能滿足設(shè)備安全、穩(wěn)定運(yùn)行的要求。
  1 事件經(jīng)過
  2010年06月12日03時(shí)48分,8號(hào)鍋爐末級(jí)再熱器受熱面泄漏搶修完畢后進(jìn)行鍋爐點(diǎn)火沖轉(zhuǎn)。06月11日22時(shí)37分,8B汽動(dòng)給水泵開始沖轉(zhuǎn),12時(shí)55分,將8A汽動(dòng)給水泵并入系統(tǒng)運(yùn)行。06月13日16時(shí)20分24秒,在機(jī)組升負(fù)荷過程中,8B汽動(dòng)給水泵#3瓦X/Y向軸振從66.5/58.6um開始緩慢爬升,此時(shí)轉(zhuǎn)速為5409rpm,機(jī)組負(fù)荷為561MW,16時(shí)38分20秒,#3瓦X/Y向軸振爬升到80.5/70um,此時(shí)轉(zhuǎn)速為5646rpm,機(jī)組負(fù)荷為598MW,保持機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定,#3瓦X/Y向軸振開始出現(xiàn)下降,16時(shí)38分22秒,#3瓦X/Y向軸振下降至73.7/65.4um,16時(shí)38分24秒,#3瓦X/Y向軸振突然增大,Z大值達(dá)到144/131.9um,持續(xù)約3秒,軸振保護(hù)動(dòng)作跳泵。在#3軸振突然增大過程中,#4瓦X/Y向軸振也從27/26um突然增大至66.6/58.3um。在此過程中,#3、4瓦烏金溫度正常,#1、2瓦軸振和烏金溫度正常,推力瓦烏金溫度和軸向位移正常,密封水壓力正常,軸封壓力、溫度正常,潤滑油溫度正常。
  2 故障診斷分析
  2.1汽動(dòng)給水泵跳閘原因分析
  從振動(dòng)分析系統(tǒng)采集的#3瓦軸振頻譜數(shù)據(jù)曲線分析,在振動(dòng)爬升過程中,振動(dòng)以基頻(1X)分量為主,緩慢增大,且振動(dòng)有輕微連續(xù)的波動(dòng),其它非一倍頻分量非常小。在振動(dòng)突然增大時(shí),基頻(1X)略有升高,但主要是非基頻(1X)分量顯著增大,導(dǎo)致振動(dòng)大保護(hù)動(dòng)作跳泵。根據(jù)振動(dòng)頻譜特征,診斷為#3瓦附近的部件存在輕微局部徑向動(dòng)靜摩擦所致。2010年06月29日,對(duì)故障給水泵芯包進(jìn)行解體大修,發(fā)現(xiàn)傳動(dòng)端密封軸套與密封襯套外側(cè)表面出現(xiàn)較深的徑向磨損,軸套磨損深度約0.30mm,自由端密封軸套與密封襯套內(nèi)側(cè)表面出現(xiàn)輕微的徑向磨損,磨損深度約0.05mm,平衡鼓與平衡鼓襯套局部有輕微的磨損,磨損深度約0.05mm。因此,芯包內(nèi)部件密封軸套、平衡鼓存在徑向動(dòng)靜摩擦,特別是傳動(dòng)端密封軸套與密封襯套外側(cè)表面出現(xiàn)較深的徑向摩擦磨損是導(dǎo)致#3瓦軸振突然增大發(fā)散跳泵原因。
  2.2密封軸套磨損原因分析
  2.2.18號(hào)機(jī)組于2010年04月20日轉(zhuǎn)入B修,對(duì)凝結(jié)水系統(tǒng)、中低壓給水系統(tǒng)、給水泵密封水系統(tǒng)進(jìn)行解體檢修,檢修過程中遺留雜質(zhì),而且系統(tǒng)和設(shè)備調(diào)試時(shí)沒有進(jìn)行有效沖洗,致使雜質(zhì)進(jìn)入給水泵芯包內(nèi)部,導(dǎo)致內(nèi)部件密封軸套、平衡鼓發(fā)生徑向磨損,而傳動(dòng)端密封水位于管道的末端,比較容易積存雜質(zhì),從而造成傳動(dòng)端密封軸套與密封襯套外側(cè)表面出現(xiàn)較深的徑向磨損。
  2.2.2檢修工藝不良,給水泵密封水軸封濾網(wǎng)在次檢修時(shí)沒有對(duì)濾網(wǎng)蓋和濾網(wǎng)骨架內(nèi)外原裝密封墊厚度分別進(jìn)行測量記錄,更換新密封墊片時(shí)隨意改變內(nèi)外密封墊的厚度差,致使濾網(wǎng)骨架與濾筒存在較大的軸向裝配間隙(達(dá)到5.7mm),導(dǎo)致水中的雜質(zhì)沒有被有效過濾而進(jìn)入密封水系統(tǒng)中,從而造成芯包內(nèi)部件密封軸套、平衡鼓發(fā)生徑向磨損。
  3 改進(jìn)措施
  3.1密封水軸封濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分析
  密封水軸封濾網(wǎng)由濾筒、濾網(wǎng)骨架、濾網(wǎng)蓋、入口接管、出口接管、排污管等部件組成,內(nèi)裝高強(qiáng)磁棒吸附金屬雜質(zhì),濾網(wǎng)布采用普通的不銹鋼網(wǎng)絲布,過濾精度為80目,濾網(wǎng)骨架與濾網(wǎng)蓋軸向之間設(shè)置一個(gè)密封墊片,厚度為1mm,設(shè)計(jì)材質(zhì)為橡膠石棉墊片,濾網(wǎng)蓋法蘭密封墊片厚度為1mm,設(shè)計(jì)材質(zhì)為橡膠石棉墊片,內(nèi)外墊片厚度差設(shè)計(jì)為零,以保證裝配后濾網(wǎng)骨架與濾筒軸向的嚴(yán)密性,確保所有介質(zhì)均通過濾網(wǎng)布進(jìn)行有效過濾。
  3.2采取的措施
  3.2.1改進(jìn)濾網(wǎng)檢修工藝,檢修時(shí)必須對(duì)濾網(wǎng)蓋和濾網(wǎng)骨架內(nèi)外密封墊厚度分別進(jìn)行測量記錄,更換新密封墊片時(shí)不能隨意改變內(nèi)外密封墊的厚度差,應(yīng)根據(jù)選用密封墊片的材質(zhì)和壓縮率來確定內(nèi)外密封墊片的厚度,確保裝配后內(nèi)外墊片的壓縮率在Z佳范圍內(nèi),保證密封嚴(yán)密性。由于原設(shè)計(jì)密封墊片材質(zhì)為橡膠石棉墊,運(yùn)行中容易發(fā)生脆化導(dǎo)致密封失效而泄漏,故需要優(yōu)化選用較好的密封墊材質(zhì)。根據(jù)介質(zhì)壓力和溫度,外密封墊片選用增強(qiáng)石墨墊片,內(nèi)密封墊片選用聚四氟乙烯墊片。而增強(qiáng)石墨墊片的Z佳壓縮率一般為20%-30%,聚四氟乙烯墊片的Z佳壓縮率一般為10%-15%,根據(jù)此選用原則,增強(qiáng)石墨墊片厚度若選用4.0mm,聚四氟乙烯墊片厚度則應(yīng)選用3.5mm。
  3.2.2普通的80目不銹鋼網(wǎng)絲布鋼絲直徑為0.10mm,強(qiáng)度較低,在前后壓差作用力下極容發(fā)生破裂,導(dǎo)致雜質(zhì)進(jìn)入密封水系統(tǒng)中。因此,對(duì)濾網(wǎng)布進(jìn)行改進(jìn),由原來單層網(wǎng)布改為雙層布,內(nèi)層網(wǎng)布鋼絲直徑保持不變(0.1mm),外層網(wǎng)布將鋼絲直徑增大至0.5mm,以提高濾網(wǎng)布抗變形損壞的能力,防止運(yùn)行中網(wǎng)布發(fā)生開裂缺陷。
  3.3檢修注意事項(xiàng)
  3.3.1加強(qiáng)檢修回裝階段質(zhì)量管控,徹底清洗各部件,減少系統(tǒng)和設(shè)備雜質(zhì)遺留。
  3.3.2嚴(yán)格按照改進(jìn)措施要求選用密封墊片的材質(zhì)和厚度,并依據(jù)文件包檢修工藝進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),防止再次發(fā)生因密封墊片選用不當(dāng)造成濾網(wǎng)失效。
  4 結(jié)論
  8號(hào)機(jī)組給水泵密封水軸封濾網(wǎng)經(jīng)過上述改進(jìn)措施處理后,兩臺(tái)汽動(dòng)給水泵運(yùn)行至今正常,再未出現(xiàn)因密封水軸封濾網(wǎng)失效導(dǎo)致密封軸套磨損和汽動(dòng)給水泵跳閘的事件發(fā)生,改進(jìn)檢修工藝和優(yōu)化濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)有力保障了設(shè)備長周期安全運(yùn)行,此改進(jìn)措施的實(shí)施為以后設(shè)備故障診斷處理積累了經(jīng)驗(yàn)。
來源:《硅谷》

(圖文無關(guān))
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