液壓油質(zhì)量對磨床順行的影響
2018-10-30
陳潤剛 劉暢
(武鋼股份公司設(shè)備維修總廠設(shè)備檢測中心)
摘 要:2011年10月24日三熱軋某大型磨床在開機(jī)時,伴隨著刺耳的響聲,機(jī)器運(yùn)行聲音異常,且開機(jī)很長時間后才能運(yùn)行,伴隨著爬行現(xiàn)象,試驗室檢測發(fā)現(xiàn)管路里面的油粘度為53.91mm2/s,油箱底部油樣呈分層,上層為油樣,下層為軟膠狀物質(zhì)(油泥),且含有大量的金屬元素,判斷是磨床液壓系統(tǒng)選油不對,油品質(zhì)量不過關(guān)引起的,Z后采取更換無灰液壓油或進(jìn)口液壓油解決了問題。
關(guān)鍵詞磨床;粘度;光譜
軋輥磨床主要用于冶金系統(tǒng)大中型軋輥的加工,很多型號的磨床采用的是液壓系統(tǒng),因為液壓系統(tǒng)具有運(yùn)動平穩(wěn)、無級調(diào)速方便、換向頻率較高等優(yōu)點(diǎn),在磨床的工作臺驅(qū)動及橫向快進(jìn)等方面優(yōu)勢。武鋼三熱軋的產(chǎn)量是武鋼熱軋廠占有很多的比例,生產(chǎn)壓力大,軋輥工作強(qiáng)度很大,每天有大量的替換下來軋輥需要處理,所以磨床的順行對產(chǎn)量有很大的影響。
1 問題分析
2011年10月24日三熱軋某大型磨床在開機(jī)時,伴隨著刺耳的響聲,機(jī)器運(yùn)行聲音異常,且開機(jī)很長時間后才能運(yùn)行,且伴隨著爬行現(xiàn)象,臺面快速行程的速度達(dá)不到,該現(xiàn)象存在有段時間了,這次特別明顯,開機(jī)約半小時,磨床才能運(yùn)行,該磨床常用于工件的精加工,如果故障不排除,會影響三熱軋的產(chǎn)量。所以問題必須盡快解決。
因為機(jī)床的爬行量影響工件的質(zhì)量、表面粗糙度及定位精度、加工精度,并影響零件的使用壽命,必須及時解決。
我們總結(jié)磨床產(chǎn)生開機(jī)時,伴隨著刺耳的響聲,機(jī)器運(yùn)行聲音異常,且開機(jī)很長時間后才能運(yùn)行,且伴隨著爬行現(xiàn)象,臺面快速行程的速度達(dá)不到的故障原因有以下幾種。
1)液壓系統(tǒng)有空氣,導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)可壓縮性不好,機(jī)床開動時空氣被壓縮,油管和油缸中的氣泡會導(dǎo)致油壓下降,液壓驅(qū)動力減少而產(chǎn)生爬行,直到系統(tǒng)運(yùn)行一段時間后排除空氣磨床才能順行。
2)液壓系統(tǒng)油缸兩端密封圈過緊、活塞桿彎曲,造成活塞移動摩擦力增大,造成動力不足從而導(dǎo)致爬行。
3)導(dǎo)軌面油不足或油已氧化變質(zhì),不能很好的潤滑,造成工作臺摩擦阻力增大而產(chǎn)生爬行。
現(xiàn)場技術(shù)人員首先針對原因1進(jìn)行了檢查,油箱等各部位密封較緊,未發(fā)現(xiàn)空氣進(jìn)入現(xiàn)象,故排除了原因1;現(xiàn)場技術(shù)人員也對液壓系統(tǒng)各部件進(jìn)行了檢測,也沒不存在原因2中的故障;同時現(xiàn)場技術(shù)人員檢查了磨床安裝間隙等機(jī)械問題,沒有發(fā)現(xiàn)異常,Z后把故障原因鎖定到液壓油方面,熱軋工區(qū)安排專業(yè)人員取樣,取了兩個樣分別為:磨床用46#油(管路樣)和磨床用46#油(油箱底部樣),
試驗室接到油樣就初步判斷磨床故障是因為液壓油已變質(zhì)引起的,從油箱底部樣可以明顯的看到磨床用46#油(管路樣)取樣瓶中油箱底部油樣呈分層,上層為油樣,下層為軟膠狀物質(zhì)(油泥),試驗室經(jīng)過檢測,出具了磨床磨床用46#油的詳細(xì)理化指標(biāo)報告(表1)和光譜分析報告。
表1顯示:
1)磨床用46#油(管路樣)粘度53.91mm2/s,磨床用46#油(油箱底部樣)粘度已經(jīng)超過了1000mm2/s,已堵塞試驗室粘度計,而該油粘度正常值應(yīng)該為46mm2/s,所以油樣粘度指標(biāo)已經(jīng)完全劣化,油的粘度過大,會增加流動阻力,造成泵吸入油樣難度等,造成磨床聲音異常。
2)磨床用46#油(管路樣)酸值達(dá)到8.7mgKOH/g,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了合理值,說明該液壓油在溫度升高的條件下,產(chǎn)生氧化膠質(zhì),會阻塞磨床液壓元件,造成異常聲音和設(shè)備故障。
3)機(jī)械雜質(zhì)數(shù)據(jù)0.32%,同時光譜報告顯示管路中油樣Fe元素含量達(dá)90.8ppm,說明油樣中含有大量的機(jī)械雜質(zhì),機(jī)械雜質(zhì)和金屬切屑進(jìn)入導(dǎo)軌摩擦面和液壓油中雜質(zhì)造成油缸內(nèi)銹蝕拉毛,使其部分表面粗糙而使摩擦增大,造成工作臺產(chǎn)生爬行
試驗室技術(shù)建議:
1)管路里面的油粘度為53.91,異常,油箱底部油樣呈分層,上層為油樣,下層為軟膠狀物質(zhì)(油泥),且含有金屬元素(具體見光譜報告),顯示設(shè)備潤滑不良,有磨損現(xiàn)象。
2)建議該磨床系統(tǒng)采用無灰液壓油或進(jìn)口液壓油。
經(jīng)了解該磨床液壓系統(tǒng)液壓油才使用7個月,液壓油在這么短的時間內(nèi)就產(chǎn)生如此的劣變,說明液壓油質(zhì)量不行,建議三熱軋設(shè)備部該廠磨床液壓系統(tǒng)用油進(jìn)行了清理,對采用該油的磨床進(jìn)行換油,采用無灰液壓油或進(jìn)口液壓油,Z后三熱軋用進(jìn)口的無灰液壓油替代了原先的液壓油,并進(jìn)行了設(shè)備清洗,加入新油后,故障解決。
2 總結(jié)
這次故障的發(fā)生,說明液壓油質(zhì)量對磨床的正常工作有著極其重要的意義,所以在選油、用油時一定要謹(jǐn)慎,對在用油要定期檢查其理化指標(biāo)和清潔度,在油未發(fā)生裂變前,解決問題,避免磨床發(fā)生故障影響生產(chǎn)。
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