快速頂拉操作讓行車卷筒尾座軸承更換提速增效
2018-10-19
俞利平
【現(xiàn)狀分析】
寧鋼煉鋼廠4#、5#、11#、12#行車主起升額定起重量為300噸,新11#行車額定起重量為320噸,都是雙卷筒。卷筒直徑2米、長3.6米、重10噸。自投入生產使用后,未對卷筒尾軸軸承進行更換。上半年,點檢發(fā)現(xiàn)軸承有一定程度的磨損,存在安全隱患,需要逐步對各卷筒尾軸軸承進行更換。
煉鋼廠生產特點是計劃性強,不能長時間停用行車進行軸承更換,且卷筒體積大、重量重,在30多米高空,更換軸承危險因素多。若將卷筒拆到地面,更換軸承后再安裝,工作量大、危險性高,施工時間很長,會影響煉鋼廠生產。以上更換方法顯然不現(xiàn)實。建安煉鋼維修項目部接到施工任務后,在煉鋼廠相關人員的帶領下,多次到行車現(xiàn)場進行查看,并組織專題會討論施工方法,Z后確定“制作專用拉盤,利用液壓千斤頂頂拉”的方法更換卷筒尾座軸承。
【適用范圍 技術特點】
煉鋼主起升額定起重量300噸及以上行車卷筒尾座軸承更換,可以推廣到其它噸位的行車卷筒軸承更換。需設計制作專用拉盤,用50噸液壓千斤頂拉軸承。將軸承和軸承固定套整體拉出,軸承和固定套整體加熱安裝。用現(xiàn)場16噸電動葫蘆吊高卷筒尾部更換軸承,不需要把卷筒吊到地面更換,不會影響生產。
操作要點頂拉軸承,在軸承固定套、尾軸透蓋螺孔上均分安裝4根直徑16專用雙頭螺桿,在軸承外側放置專用拉盤,拉盤與尾軸間放置50噸液壓千斤頂。尾軸透蓋、螺桿、液壓千斤頂、拉盤組成一套頂拉軸承體系如圖二。

圖1

圖2
【使用效果】
用同樣的方法7月更換了5#行車南側卷筒、11#行車南北側卷筒、12#行車北側卷筒軸承,8月更換了4#行車南側卷筒、新11#行車北側卷筒軸承,都在計劃時間內完成,沒有影響煉鋼廠生產,效果良好。更換時,采用油加溫,嚴格控制加熱溫度,用銅棒把軸承打進,質量過程控制較好。更換過程由于沒有大件上下行車吊裝,施工安全可靠。