PW1100發(fā)動機3號軸承封嚴失效模式以及改進介紹
2018-07-26
姜柏松
(南方航空深圳分公司飛機維修廠技術培訓室)
摘 要:普惠發(fā)動機公司的Z新型發(fā)動機PW1100自投入運行以來,雖然發(fā)動機的各項指標都達到設計和客戶的要求,但新型發(fā)動機初始設計缺陷也嚴重的困擾著用戶和普惠。
其中Z突出的是3號軸承封嚴的磨損問題,已造成全球數(shù)十起的發(fā)動機非計劃更換。本文從設計上分析了軸承封嚴磨損的原因,同時,也從原理上分析了廠家改進方案的機理。
一、PW1100G-JM發(fā)動機簡介
PW1100G-JM發(fā)動機(簡稱PW1100)是普惠公司研發(fā)的新一代發(fā)動機,也稱為齒輪傳動風扇發(fā)動機(Geared Turbofan Engine, GTF)。PW1100發(fā)動機是空中客車A320neo系列飛機的選裝動力,是具有超高涵道比、低速齒輪驅(qū)動風扇的軸流、雙轉(zhuǎn)子渦扇發(fā)動機。
傳統(tǒng)渦扇發(fā)動機的低壓渦輪、低壓壓氣機和風扇共用低壓軸,低壓壓氣機和風扇由低壓渦輪驅(qū)動,以同一轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)。因為低壓渦輪、低壓壓氣機和風扇尺寸相差較大,為了使風扇工作在效率較高的轉(zhuǎn)速,傳統(tǒng)發(fā)動機的低壓壓氣機和低壓渦輪不得不工作在低于Z優(yōu)轉(zhuǎn)速的風扇轉(zhuǎn)速上。
PW1100發(fā)動機Z大的技術革新是在低壓壓氣機和風扇之間加了一個驅(qū)動齒輪組件,使低壓壓氣機和風扇工作在不同的轉(zhuǎn)速。這樣使風扇和低壓壓氣機、低壓渦輪都工作在各自效率較高的轉(zhuǎn)速。
引入驅(qū)動齒輪可提升發(fā)動機性能,降低燃油消耗、空氣污染和噪音;同時,大幅度降低運行成本和對環(huán)境的影響。據(jù)統(tǒng)計,PW1100發(fā)動機油耗比傳統(tǒng)發(fā)動機降低15%以上,污染物排放和噪音比CAEP 6標準低50%。
二、PW1100發(fā)動機的3號軸承封嚴缺陷
A320neo/PW1100自2016年1月初始運行,已經(jīng)交付了54架飛機。PW1100發(fā)動機在實際運行中的性能表現(xiàn)完全滿足了設計目標和客戶要求。
同時,相比傳統(tǒng)發(fā)動機,由于PW1100發(fā)動機采用了較多的設計革新,各個系統(tǒng)還不完善。在初始運行一年半的時間里,PW1100發(fā)動機表現(xiàn)出了一系列初始設計缺陷,有的初始缺陷對飛機正常運行產(chǎn)生了較大的影響(延誤,非計劃換發(fā)等)。
其中Z顯著的是3號軸承封嚴的缺陷,由于此缺陷導致的非計劃更換發(fā)動機占到了總非計劃更換發(fā)動機數(shù)量的70%以上。
3號軸承缺陷的典型表現(xiàn)是觸發(fā)ECAM警告:ENG X OIL CHIP DETECTED,故障信息:OIL DEBRIS OVERLIMIT DETECTD BY OD。警告提示探測到金屬屑超標,按照排故程序,檢查發(fā)動機6個磁堵,3號軸承腔磁堵和角齒輪箱磁堵上有大量金屬屑和黑色油泥,需要緊急停場換發(fā)。
導致磁堵上大量金屬屑的原因是3號軸承腔封嚴的不正常磨損。
三、3號軸承腔封嚴缺陷分析
3號軸承是支撐高壓轉(zhuǎn)子前端的球軸承,位于3號軸承腔內(nèi)。3號軸承腔的封嚴采用的是抬升式碳封嚴設計(lift-off Seal),起到對3號軸承潤滑滑油的封嚴功能。抬升式封嚴設計降低了高轉(zhuǎn)速時的封嚴磨損。在轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)時,在封嚴盤的溝槽(Grooves)內(nèi)產(chǎn)生空氣壓力,使碳封嚴和封嚴盤分離,碳封嚴和封嚴盤之間有薄薄的一層氣膜,從而減少了碳封嚴的磨損。
正常情況下,當發(fā)動機靜止時,碳封嚴和封嚴盤接觸。當發(fā)動機運轉(zhuǎn)時,由于封嚴氣膜的作用,碳封嚴抬升。因此,碳封嚴和封嚴盤只在發(fā)動機起動階段有短暫的接觸摩擦,磨損是很小的。但在實際的發(fā)動機運轉(zhuǎn)測試中,發(fā)現(xiàn)氣膜阻尼有時會被突破,碳封嚴和封嚴盤直接接觸接觸。
這種短時的“觸碰”會導致碳封嚴早期的機械磨損,以及碳封嚴底座和封嚴盤的接觸。這種金屬對金屬的磨損產(chǎn)生大量的金屬顆粒,金屬顆粒被金屬屑探測系統(tǒng)捕獲后產(chǎn)生警告,Z終導致非計劃換發(fā)。
所以,碳封嚴磨損的根本原因是發(fā)動機運轉(zhuǎn)時,碳封嚴突破了氣膜的阻尼,和封嚴盤有直接接觸。
四、3號軸承碳封嚴磨損缺陷的改進措施
針對封嚴氣膜不穩(wěn)定,容易被“突破”的問題,普惠公司從封嚴本體設計和產(chǎn)生氣膜的封嚴空氣氣路兩個方面進行改進,來解決封嚴磨損的問題。
1.封嚴本體設計改進(改進1/PHASE 1)
廠家重新設計碳封嚴組件,降低碳封嚴的彈簧負載,以增加抬升(阻尼)氣膜的厚度。同時,對高壓軸也進行了重新設計,去掉碳封嚴和高壓軸之間的擋塊,以減少由于部件差異帶來的安裝碳封嚴時的累計誤差。碳封嚴本體設計的改進只能在發(fā)動機進場分解時才能執(zhí)行。
2.封嚴空氣氣路的改進(改進1A/PHASE 1A)
經(jīng)試驗測試,證實有三種類型的碳封嚴重復“觸碰”:
1)封嚴空氣轉(zhuǎn)換導致;
2)轉(zhuǎn)動慣量導致;
3)封嚴空氣溫度導致。
廠家解決以上問題的辦法是對軸承封嚴空氣系統(tǒng)管路進行文氏管改裝,同時在翼升級EEC(發(fā)動機電子控制盒)軟件至版本FCS4.0b。
軸承腔封嚴空氣來源自發(fā)動機壓氣機引氣,低轉(zhuǎn)速時來自高壓壓氣機3級引氣,高轉(zhuǎn)速時來自低壓壓氣機出口(2.5級)引氣,封嚴空氣源的轉(zhuǎn)換由EEC根據(jù)封嚴空氣的壓力等參數(shù)進行控制。由于2.5級引氣和高壓3級引氣在壓力和溫度上相差過大,導致在封嚴空氣轉(zhuǎn)換過程中容易出現(xiàn)上述三種類型的碳封嚴磨損。
因此,廠家重新設計了封嚴空氣的管路,將高壓3級的引氣管有原來的直管設計改成了中部有節(jié)流效果的文氏管設計。以降低高壓3級封嚴空氣的壓力和溫度,減少和2.5級引氣之間的差異,使得封嚴空氣源在轉(zhuǎn)換時實現(xiàn)平穩(wěn)過渡。
同時,升級EEC軟件至FCS4.0b版本,也降低了封嚴空氣源的轉(zhuǎn)換循環(huán)次數(shù),來降低封嚴磨損的可能性。文氏管改裝和EEC升級可在翼完成。
飛行數(shù)據(jù)驗證文氏管改裝和EEC軟件FCS4.0b對軸承封嚴磨損的改進效果:
1)對封嚴空氣轉(zhuǎn)換導致磨損的改進效果
飛行驗證數(shù)據(jù)顯示,文氏管改裝前,封嚴空氣轉(zhuǎn)換時,由于氣源(2.5級引氣和高壓3級引氣)間壓力下降過大,導致阻尼氣膜無法保持,發(fā)生觸碰現(xiàn)象。文氏管的引進,使得封嚴空氣源之間的壓力差距減小,氣源轉(zhuǎn)換平穩(wěn),杜絕了氣源轉(zhuǎn)換導致的封嚴磨損。
2)對轉(zhuǎn)動慣量導致磨損的改進效果
當發(fā)動機轉(zhuǎn)子在轉(zhuǎn)速改變時或者高轉(zhuǎn)速時,轉(zhuǎn)動慣量較大,這時如果軸承的阻尼較小,將會導致轉(zhuǎn)子振動較大,這樣軸承封嚴和封嚴盤在轉(zhuǎn)子動量和振動的作用下發(fā)生觸碰,導致封嚴磨損。廠家升級EEC軟件至FCS4.0b版本,改變發(fā)動機轉(zhuǎn)子在不同轉(zhuǎn)速下軸承的阻尼計劃。當轉(zhuǎn)子動量較大時,EEC控制增加軸承的阻尼,減小轉(zhuǎn)子的振動,來消除軸承封嚴的磨損。
3)對封嚴空氣溫度導致磨損的改進效果
封嚴空氣溫度過高,將會導致封嚴氣膜兩側(cè)的碳封嚴和封嚴盤膨脹,膨脹到一定程度會發(fā)生接觸,導致封嚴磨損。引進文氏管,降低封嚴空氣的溫度;同時,升級EEC,把封嚴空氣溫度作為一個限制參數(shù),當高壓引氣溫度過高時,不轉(zhuǎn)換至高壓高溫氣源作為封嚴空氣,來消除高溫膨脹導致的封嚴磨損。
五、結(jié)束語
任何一款新型發(fā)動機的初始運行階段,都會碰到在發(fā)動機設計和測試階段無法模擬出的設計缺陷,特別是采用了新的技術革新。如果對初始設計缺陷能較快較好的解決,不但可以推進發(fā)動機的快速成熟,也能提升客戶的信心,贏得客戶的信賴。
PW1100作為普惠發(fā)動機公司的Z新產(chǎn)品,設計性能優(yōu)越,同時也面對著初始設計缺陷的挑戰(zhàn)。目前來看,3號軸承封嚴是PW1100發(fā)動機Z亟待解決的問題,普惠公司已經(jīng)發(fā)布了針對性的改進方案。
從飛行驗證數(shù)據(jù)來看,很好的解決了3號軸承封嚴磨損問題。但正如前所述,驗證飛行不能完全模擬實際使用狀態(tài)。隨著改進措施的推進,飛機的實際運行將在實踐中檢驗廠家改進方案的有效性。
同時,普惠公司應更加具有前瞻性,在觀察改進效果期間,繼續(xù)探索軸承封嚴的后續(xù)提升方案。
(來源:Sunline適航與維修)