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軸承知識

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【9F燃機典型事故】電機風機故障停機處理

2018-11-14
  一、事件經(jīng)過
  2010年1月23日,機組二拖一運行,AGC投入,總負荷650MW;#1、2燃機負荷均為230MW,汽機負荷190MW,供熱量1200GJ/h。14:00監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)#1燃機MARKⅥ界面發(fā)報警(排氣框架風機風壓低),“EXH FRAME OR #2 BRG COOLING TRBL-UNLOAD(排氣框架或#2軸承區(qū)冷卻風機故障)”,立即派人至就地檢查該風機并點擊MARKⅥ風機界面“#2 LEAD”和主復(fù)位按鈕,該風機仍無法啟動。14:01分#1燃機開始自動減負荷,運行人員手動退出AGC,降低熱網(wǎng)負荷,機組維持低負荷運行。15:06負荷下降至3MW,調(diào)度通知停機,15:09分#1燃機停機。
  二、原因分析
  檢查發(fā)現(xiàn)#1燃機88TK-2風機電機停運,開關(guān)就地報“接地保護”動作。將電機本體動力電纜接線拆開后,測量電機本體絕緣,三相對地為0.1兆歐,手動盤電機風扇可以盤動。拆出風機后,風機葉輪本體扇葉端部有不規(guī)則坑狀損壞,電機本體驅(qū)動端軸承小蓋及擋油環(huán)明顯過熱且有缺損。
  風機葉輪拆下后發(fā)現(xiàn)電機本體驅(qū)動端軸承小蓋及擋油環(huán)處明顯損壞,將擋油環(huán)及甩油環(huán)拆下后,發(fā)現(xiàn)軸承保持架粉碎,滾珠過熱變形,軸承外環(huán)與電機大蓋之間有摩擦,軸承內(nèi)擋油環(huán)與轉(zhuǎn)子軸明顯摩擦,轉(zhuǎn)子軸被內(nèi)擋油環(huán)啃出環(huán)狀溝道。電機非驅(qū)動端未見任何異常。將轉(zhuǎn)子抽出發(fā)現(xiàn)定子端部有短路放電痕跡,端部線圈過熱痕跡,定子鐵芯有輕微掃膛現(xiàn)象,電機非驅(qū)動端定子端部未見任何異常。如圖所示:

   從故障現(xiàn)象看,電機驅(qū)動端軸承因長期處于高溫下工作,導(dǎo)致軸承油脂乳化后流失,軸承處于干澀狀態(tài)下運行;因摩擦逐漸導(dǎo)致軸承區(qū)域明顯過熱,引發(fā)定子端部區(qū)域過熱,絕緣老化降低,Z終定子繞組匝間短路產(chǎn)生高溫燒燒損;缺潤滑脂是本次故障的直接原因。
  三、防范措施
  1.加強設(shè)備缺陷管理,對失去備用的運行設(shè)備制定防范措施,加強檢查,同時盡快修復(fù)被用設(shè)備,保證設(shè)備安全穩(wěn)定運行。
  2.改造88TK-2風機電機,將加、排油孔引至電機外側(cè),加裝軸承測溫元件,上傳到集控室監(jiān)視。
  3.對同類型電機,同安裝形式電機進行普查,確認設(shè)備健康水平,對不能滿足運行要求的電機安排檢修。
  4.利用小修時間對所有同類電機解體檢查,更換軸承,補充油脂。
  5.對同類型設(shè)備,做好備品備件工作,定期進行更換檢修。
  6.加強設(shè)備管理,認真點檢,及時消除缺陷,使備用設(shè)備處于良好備用狀態(tài)。
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