轉(zhuǎn)向架軸箱位置檢修故障分析及應(yīng)對措施
2018-09-07
黃如聰 劉榮勝 王成
(北京大型養(yǎng)路機械運用檢修段)
摘 要:通過列舉轉(zhuǎn)向架軸箱部位的質(zhì)量缺陷案例和簡單分析,查找出缺陷產(chǎn)生的原因,同時對檢修過程進行深度分析,提出如何減少軸箱位置檢修故障率,提高檢修質(zhì)量的具體措施。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)向架軸箱;檢修故障;質(zhì)量缺陷
1 引言
養(yǎng)路機械轉(zhuǎn)向架軸箱位置質(zhì)量是涉及行車的重要部件。依照鐵總運〔2015〕236號《大型養(yǎng)路機械使用管理規(guī)則》要求,大機每年對機械車都要進行年修工作,而年修中的強檢項目就會涉及對車軸進行探傷和保養(yǎng)。轉(zhuǎn)向架軸箱性能,直接影響大型養(yǎng)路機械的牽引能力、運行品質(zhì)和行車安全。轉(zhuǎn)向架軸箱位置也會因檢修不到位而產(chǎn)生缺陷和故障,給行車安全帶來很大的隱患,如果分析故障產(chǎn)生的原因,通過相應(yīng)的措施杜絕檢修引起的故障,就會減少轉(zhuǎn)向架軸箱問題帶來的行車安全隱患。筆者多年收集軸箱部位的各類典型缺陷、進行原因分析和找到提高檢修質(zhì)量的措施,通過本文與養(yǎng)路機械的使用者交流,如有不足之處,請指正!
2 缺陷列舉及分析
從2013年起收集了在驗收過程中軸箱位置發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷和現(xiàn)場運用發(fā)現(xiàn)的故障,以下為案例列舉和簡單原因分析。
2.1搗固車的軸箱蓋緊固螺栓沒有緊固到位
軸箱蓋螺栓沒有緊固到位和螺栓彈墊錯誤使用(圖1~圖3),該缺陷如未及時發(fā)現(xiàn)會導(dǎo)致軸箱蓋密封不嚴,嚴重時導(dǎo)致軸頭和軸箱軸承因進塵土和雨水而腐蝕,給行車安全帶來隱患,另外還會有零部件脫落的風(fēng)險。該問題產(chǎn)生的主要原因為:檢修人員在檢修過程中缺乏責(zé)任心,沒有將螺栓緊固到位,車間的自檢、互檢、專檢工作沒有落實到位。
2.2軸箱蓋新?lián)Q的緊固螺栓強度與舊螺栓強度不一致
緊固螺栓使用強度不一致,舊螺栓強度為8.8級而新?lián)Q的螺栓強度為12.9級(圖4)。螺栓強度級別過高,長期使用會導(dǎo)致螺栓緊固的母體絲扣損傷。該問題產(chǎn)生的主要原因:(1)檢修車間相關(guān)的檢修作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定不夠詳盡,沒有規(guī)定緊固螺栓的強度要求;(2)檢修人員在更換螺栓時沒有將新螺栓與舊螺栓進行強度對比。
2.3拆解過程中發(fā)現(xiàn)搗固車軸箱前軸承保持架及軸端蓋出現(xiàn)損傷
軸承損壞以及軸端蓋出現(xiàn)損傷,同時發(fā)現(xiàn)軸箱內(nèi)有異物(圖5、圖6)。問題的過程分析:上次年修時檢修人員在軸頭保養(yǎng)過程中不慎將彈墊掉入潤滑脂中,彈墊在機械車運行過程中對軸箱的軸承和軸頭的壓蓋反復(fù)磨損導(dǎo)致故障產(chǎn)生。該問題產(chǎn)生的主要原因:檢修人員缺乏責(zé)任心,在軸頭保養(yǎng)過程中沒有仔細查看有無異物。及時發(fā)現(xiàn),才沒有發(fā)生較大故障。
2.4軸頭壓蓋螺栓發(fā)生切斷
現(xiàn)場清篩車RM80在轉(zhuǎn)線過程中,清篩機軸溫報警器報警。運監(jiān)顯示軸溫70℃左右,對報警車軸進行檢查,發(fā)現(xiàn)前轉(zhuǎn)向架一軸右側(cè)軸頭蓋有潤滑脂滲出,軸頭蓋溫度較高,無法用手接觸,拆開軸頭蓋后發(fā)現(xiàn)(圖7、圖8):(1)軸頭上的三條頂蓋螺栓被切斷,軸頭鋼套出現(xiàn)明顯裂紋;(2)軸端蓋緊固螺栓脫落、斷裂,導(dǎo)致張緊套脫出,軸承游隙改變,滾動軸承沒有發(fā)現(xiàn)明顯損傷;(3)張緊套端面、軸端蓋和軸箱蓋有明顯相互摩擦痕跡,油脂中有大量鐵末。
清篩機軸溫超溫故障反映以下問題:
?。?)在設(shè)備檢修上,RM80清篩機軸頭探傷、保養(yǎng)方法存在缺陷,年修作業(yè)指導(dǎo)書不夠完善、嚴謹。
(2)在設(shè)備管理上,對軸箱等關(guān)鍵部位的檢修存在盯控不到位的問題,沒有嚴格實行記名開、驗、合及實名記錄;對RM80清篩機軸箱這種特殊結(jié)構(gòu),雖按檢修規(guī)則規(guī)定一年檢查一次,但在年修后沒有安排復(fù)檢,沒有安排人員在使用一段時間后檢查螺栓是否有松動等問題。
3 缺陷產(chǎn)生原因深度分析及措施
根據(jù)軸箱位置的質(zhì)量缺陷和檢修相關(guān)要素,查找問題根源(圖9)。
3.1要因確認
通過對軸箱位置檢修故障的列舉和問題產(chǎn)生原因的分析,確定了軸箱位置故障的原因主要為:
(1)檢修人員缺少責(zé)任心,對軸箱位置檢修不認真、不細心,導(dǎo)致多次出現(xiàn)軸箱蓋未擰緊的情況。
(2)缺少轉(zhuǎn)向架軸箱位置檢修記錄,責(zé)任追究落實不到位,導(dǎo)致多次出現(xiàn)軸箱蓋未擰緊的情況。
?。?)缺少相應(yīng)的檢修作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)指導(dǎo),檢修人員沒有檢修的依據(jù),導(dǎo)致出現(xiàn)軸箱位置檢修故障。
3.2制定對策
制定對策,見表1。
3.3效果分析
經(jīng)過努力,目前大機運檢段的軸箱位置故障數(shù)量已經(jīng)明顯下降了,從調(diào)查結(jié)果分析,2013年轉(zhuǎn)向架檢修的總體故障問題數(shù)為35件,軸箱位置檢修故障問題數(shù)為4件,檢修故障率為11.4%;2014年轉(zhuǎn)向架檢修的總體故障問題數(shù)為40件,軸箱附近檢修故障問題數(shù)為7件,檢修故障率為17.5%;制定措施后2015年7月——2016年6月軸箱位置檢修故障率為8%。從數(shù)量上來看,在此期間只發(fā)生了1起軸箱位置檢修故障,故障數(shù)量明顯下降。在此期間檢修車間建立了三檢制度,同時建立的軸頭保養(yǎng)記錄能夠責(zé)任到人,檢修作業(yè)指導(dǎo)書也已經(jīng)完成了初稿,等待下發(fā)。
4 建議
軸箱檢修質(zhì)量直接關(guān)系到行車安全,通過改善軸箱的檢修模式也給大機其他部位檢修提供了可借鑒的經(jīng)驗,希望全路的大機能夠進行經(jīng)驗和技術(shù)交流,提高全路的大機檢修水平。
(來源:大型養(yǎng)路機械)