#1爐一次風(fēng)機控制油管漏油案例
2018-08-03
2018年3月2日15時45分,1號爐一次風(fēng)機外殼處漏油,16時06分一次風(fēng)機油箱油位降至極限,向省調(diào)申請同意后停機消缺。3日8時0分2號機組并網(wǎng)。事后安全監(jiān)察部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行調(diào)查和分析,現(xiàn)將事件經(jīng)過和原因分析通報如下,要求各有關(guān)單位對通報內(nèi)容認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)、組織學(xué)習(xí)、舉一反三、汲取教訓(xùn),積極落實防范措施,防止類似事件再次發(fā)生。
一、事件發(fā)生經(jīng)過
2018年3月2日15時40時,1號機組電負(fù)荷540MW,4臺制粉系統(tǒng)運行,主汽壓力20.1MPa,一次風(fēng)機指令62%,反饋61%,機組運行正常。
15時45分,運行人員檢查發(fā)現(xiàn)1號爐一次風(fēng)機外殼處漏油,通知檢修處理。15時52分,1號爐一次風(fēng)機控制油流量低報警,B控制油泵自動聯(lián)啟,15時58分一次風(fēng)機油站油位低報警,16時06分一次風(fēng)機油箱油位降至極限,報省調(diào)同意,停運1號機組(手動MFT)。
3日2時30分,1爐一次風(fēng)機油站送電,啟動高、低壓油泵,調(diào)試動葉,經(jīng)調(diào)試正常后啟動1號機組,4時30分點火,8時0分1號機組并網(wǎng)。
二、事件原因分析
動葉調(diào)整時,液壓缸要往復(fù)移動,控制油管也隨著液壓缸前后移動,所以安裝油管時嚴(yán)禁油管與物體直接接觸,防止油管損壞。結(jié)合擴散器內(nèi)壁痕跡以及金屬油管損壞部位分析,本次事故的主要原因為控制油管與擴散器內(nèi)壁長時間直接接觸,在液壓缸往復(fù)移動產(chǎn)生的摩擦力以及風(fēng)機高頻振動摩擦力的共同作用下,導(dǎo)致金屬油管損壞。
三、損失情況
1、自2018年3月2日16時06分至3月3日8時0分機組迫停檢修。影響機組正常發(fā)電16小時,按照3月份申請電量540MW計算,影響電量8640MW,影響利潤69.75萬元。
2、機組啟動燃油消耗:25噸,約18萬元;一次風(fēng)機補油兩桶,約400L,約8000元,材料費2000元。
3、共計損失88.75萬元。
四、暴露問題
1、檢修人員責(zé)任心不強,檢查不到位,沒有發(fā)現(xiàn)油管與擴散器內(nèi)壁直接接觸隱患。
2、事故備件準(zhǔn)備不充分,延長了搶修時間。
五、防范措施
應(yīng)吸取本次事故的經(jīng)驗教訓(xùn),舉一反三,對有隱蔽管道碰磨的設(shè)備進(jìn)行全面檢查,防止類似事故再次發(fā)生。
六、處理意見
按照《事故調(diào)查分析管理標(biāo)準(zhǔn)》,該事件構(gòu)成一類障礙,生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)100%責(zé)任,考核2萬元。
(來源:電力安全生產(chǎn))