關(guān)于驅(qū)動軸異響問題的解析
2018-07-12
【摘 要】底盤異響問題一直是汽車行業(yè)的一大難題,本文針對底盤傳動系統(tǒng)異響問題進行原因分析與對策驗證,重點分析了異響出現(xiàn)時的特征和規(guī)律,并通過有效驗證找到異響部位,根據(jù)Z有效方案排除異響故障。
【關(guān)鍵詞】底盤;異響;摩擦
一、前言
汽車在行駛過程中底盤異響問題時有發(fā)生,如不及時消除不但會造成經(jīng)濟上的損失,還有可能引起重大部件損壞或給用戶造成人身傷亡事故。如果根據(jù)異響的特征,縮小故障查找范圍,找出發(fā)生異響的確切部位與原因,就可以提前做出故障判斷,及早加以消除。
二、驅(qū)動軸異響現(xiàn)狀
異響是指各總成及零部件、機構(gòu)中發(fā)出的不正常噪聲、響聲及振動聲,其實質(zhì)就是兩物體之間存在相對運動,進一步講,就是物體的振動以聲波傳播的形式傳遞給顧客。
本文重點介紹傳動系統(tǒng)驅(qū)動軸及配合件引起的異響問題,現(xiàn)狀如下:在車輛起步或緊急制動時驅(qū)動軸外球籠與輪轂法蘭連接處(兩車輪側(cè))出現(xiàn)“咔、咔”異響聲,并且隨著車輛行駛里程的增加,異響問題出現(xiàn)的頻率越來越高,有時在倒退及轉(zhuǎn)彎情況下也有異響問題發(fā)生,影響整車NVH性能,造成顧客極大抱怨和售后維修成本的浪費。
三、異響問題原因分析
驅(qū)動軸的內(nèi)球籠通過花鍵與變速器的差速器半軸齒輪連接,外球籠通過花鍵與輪轂法蘭連接;內(nèi)外端花鍵均為漸開線花鍵配合,外花鍵齒厚與內(nèi)花鍵齒槽寬嚙合后徑向存在間隙。
驅(qū)動軸與變速器配合后靠連接環(huán)軸向進行限位,且配合后軸向設(shè)計有一定竄動量,因配合面軸向無持續(xù)正壓力,所以驅(qū)動軸軸肩與差速器殼體之間不會產(chǎn)生摩擦力而造成異響發(fā)生,結(jié)構(gòu)圖如圖1所示:

然而,驅(qū)動軸與輪轂法蘭端配合與此結(jié)構(gòu)稍有不同,內(nèi)外花鍵配合后齒側(cè)仍存在間隙,由于外球籠軸肩與輪轂軸承內(nèi)圈貼合,并靠前驅(qū)動軸鎖緊螺母進行預(yù)緊,如圖2所示;經(jīng)分析確認(rèn)兩個材質(zhì)相近的部件相接觸,如果在接觸面上存在較大壓力,在外力作用下瞬間產(chǎn)生微小位移時,克服摩擦力作功,機械能轉(zhuǎn)化為接觸面材質(zhì)分子的動能,分子運動加劇,在有限的接觸面空間內(nèi)相互撞擊,產(chǎn)生異響,即當(dāng)發(fā)動機將動力通過變速器傳遞至驅(qū)動軸車輪端時,驅(qū)動軸與輪轂接觸端面產(chǎn)生粘滯摩擦,導(dǎo)致“咔、咔”異響的發(fā)生。

經(jīng)分析確定,粘滯摩擦是異響產(chǎn)生的主要原因,引起粘滯摩擦的因素很多,表面粗糙度是Z主要的因素之一,而表面粗糙度主要是指加工中產(chǎn)生微觀的高低起伏的峰谷,當(dāng)兩物體發(fā)生相對位置變化時,高低起伏的峰谷間的尖端部分產(chǎn)生塑性變形,而尖端分離時又有彈性變形產(chǎn)生,在機械力及分子力的作用下,如此反復(fù)導(dǎo)致粘滯點的產(chǎn)生,粘滯點的變形及恢復(fù)過程機械能轉(zhuǎn)化為分子的振動,位移發(fā)生后摩擦副制件的波峰點相互撞擊,產(chǎn)生異響。
四、異響問題的解決措施
根據(jù)對異響問題產(chǎn)生原因的分析,對此故障分析出5個改善方向或方案:
1.驅(qū)動軸外球籠花鍵增加螺旋角設(shè)計,消除部分齒側(cè)間隙;
2.調(diào)整驅(qū)動軸或輪轂法蘭盤花鍵跨棒距:在保證裝配可行性前提下盡可能減小花鍵齒側(cè)間隙,嚴(yán)格控制有效作用齒槽寬(內(nèi)花鍵)與有效作用齒厚(外花鍵);
3.充分利用驅(qū)動軸外球籠軸肩與軸承內(nèi)圈接觸面積,降低壓應(yīng)力,從而降低異響風(fēng)險;
4.降低驅(qū)動軸外球籠軸肩端面粗糙度,從而降低摩擦力值,降低異響發(fā)生概率;
5.對驅(qū)動軸外球籠軸肩輪轂軸承內(nèi)圈配合面之間增涂減磨劑或采用隔振材質(zhì)墊圈。
五、異響問題的效果驗證及分析
針對分析的解決方案采取對策驗證及效果確認(rèn)
1.驅(qū)動軸外球籠花鍵增加螺旋角(18′±1.5′)設(shè)計,并將驅(qū)動軸外花鍵Z大和Z小實際齒厚均增加0.02mm,將內(nèi)外花鍵過盈量設(shè)計為0.024mm~0.124mm,增大花鍵配合過盈量,消除摩擦副之間的位移,經(jīng)裝車確認(rèn),對異響問題有一定緩解,但不能完全消除問題的發(fā)生。
2.在驅(qū)動軸軸肩端面增加減磨涂層或隔振墊圈進行裝車試驗,異響問題均消除,從而進一步判定異響部位。
綜上分析,漸開線內(nèi)外花鍵配合后齒側(cè)間隙過大是造成此問題的根本原因,通過對花鍵嚙合間隙改進,并在驅(qū)動軸與轉(zhuǎn)向節(jié)裝配前對外球籠軸肩端面進行增涂減磨劑處理,經(jīng)過實車對比驗證確定增涂5-30微米molykote油脂對消除異響問題的產(chǎn)生有顯著改善,有效的降低了售后市場異響問題發(fā)生的幾率。
六、總結(jié)
傳動系統(tǒng)在動載荷沖擊時,相對運動的金屬件之間撞擊是產(chǎn)生異響的主要因素之一,為有效的改善此問題,應(yīng)采取多種方案對策和驗證,并從中擇優(yōu),Z終消除異響問題,保證車輛較好的NVH性能。
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